内燃叉車離合器的分離軸承工作頻繁,其損壞次數(shù)在叉車故障中(zhōng)占較大比例,如(rú)果司(sī)機操作得當,保養及時,可使此軸承使用3個月(yuè)左右,但在中修時也(yě)要換(huàn)新的。若司機技術水平較低,所駕駛的叉車幾乎每(měi)個(gè)月都有分離軸承(chéng)損壞,損壞後還會殃及其他零部件,例如分離杠杆(gǎn)及離(lí)合器片等,從而設備維修(xiū)的材料費明顯(xiǎn)提高。
離合(hé)器分離軸承易損壞的原因到底在(zài)哪呢(ne)?在實踐中,雖曾嚴格要求司機每天給分離軸承點滴一次機油(yóu),這不僅操作繁瑣,而(ér)且軸承仍經(jīng)常損壞。經分析(xī)認為,由于發動機的高溫(wēn)傳至分離軸承,加之軸承高速(sù)旋轉也産生高溫,在這種條件下機油很難存留在軸承内,軸承在高溫(wēn)狀态(tài)下連續工作,且潤滑(huá)條件不好,這就是頻繁損壞的原因。
針對上述問題,也曾試驗着将軸承放在潤滑脂内加熱,使潤滑脂浸透到軸承内(nèi),這樣處理後,潤滑脂雖能充滿軸承,但由于經高溫處理後的潤滑脂結構破壞,性能大幅度降低,使用此方法效果并(bìng)不理(lǐ)想,軸承的使用壽命沒有延長。我們也曾用尖咀黃油槍給分離(lí)軸承直接注黃油。再安裝上車,經觀察檢測,軸(zhóu)承(chéng)的使用壽命大大延(yán)長了。這一(yī)注油方法收到了滿意的效果,但操作比(bǐ)較複雜。然後又探索(suǒ)在發動機不解體的(de)情況下,加注黃(huáng)油,先是在475C型發動(dòng)機上試用取得成功,後又在475C型和480、492型發動機上試用,均(jun1)收到(dào)了很好的效果。經反(fǎn)複實踐、改進,總結經驗,最終形(xíng)成了一套較為(wéi)簡便的注(zhù)油操作方法,具(jù)體過程如(rú)下:
(l)發(fā)動機不解體的注油方法(fǎ)首先(xiān)打開(kāi)離合器蓋,觀查分離軸承的磨損情況,若确認軸承無損壞或磨(mó)損不超限,則拆下離合器踏(tà)闆,調節連杆軸銷(xiāo),使分離軸承及其座退回到最後的位置,用尖嘴黃油槍向軸承座的孔加注黃油,直至軸承有油溢出,然後稍轉動一下軸承,再次注油,重複以上(shàng)工作,直到軸承周圍都有少許黃油溢出,再(zài)使軸承轉動,觀察(chá)油量,如感到軸承轉動有阻力,證明(míng)軸承内已注(zhù)滿黃油。然後清除分離(lí)軸承座各處溢出的少量黃油,把拆下的銷子及離(lí)合器蓋等重新組裝(zhuāng)好。
(2)發(fā)動(dòng)機解體的注油方法将發動(dòng)機解體露出分離軸承與軸承座的(de)裝配件,用尖嘴黃油槍向分離軸承座内圈下方的小油孔加(jiā)油,軸承有黃油溢出時轉動軸承,直到軸承一圈都有黃油溢(yì)出即可.
經上述兩種方法處理後,半年内分離軸承可不再加油。這套注油方法在衡水火車(chē)站試用後,機械完好率明顯提高,取(qǔ)得了明顯的經濟效益。可(kě)節約材料費;提高裝卸量,每月每台可增裝卸量30t。這套方法也曾(céng)在其他鐵路車站推廣過,均取得了較理想的效果。